По испытанию технологии изоляции водо-
И ГАЗОПРИТОКОВ В СКВАЖИНАХ
В период 1998-1999 гг. на месторождениях АО "Татнефть" были проведены опытно-промысловые работы по ограничению притока воды в добывающие скважины химическими реагентами с использованием виброволнового воздействия. Изоляционные работы проводились на скважинах Ново-Елховской площади, эксплуатирующих пласт Д] (пропластки аь бь б2, бц-з, 62+3, г2, гЗ).
Отобранные для закачки в ПЗП добывающих скважин химические реагенты прошли в АО "Татнефть" опытно-промышленные испытания и рекомендовались в качестве эффективных водоизолирующих материалов [1]. Закачку реагентов осуществляли через гидродинамический генератор колебаний давления типа ГЖ, спущенный на колонне НКТ в интервал залегания обводненного пропластка.
Геолого-техническая характеристика скважин изменялась в следующих пределах: пластовое давление 12,6- 18,9 МПа; обводненность продукции 94-99 %; плотность воды 1010-1160 кг/м ; удельная приемистость по воде 25-80 м3/(сут-МПа); искусственный забой 1738-1829 м; вскрытая толщина пласта 2,6-7 м; вскрытая толщина нижнего пропластка 1,6—4,4 м; расстояние между пропластками 0-6,8 м.
Основной водоизолирующий состав был представлен следующими оторочками: смесь N\ состоит из раствора на пресной воде жидкого стекла, ПАВ типа АФ9-12, полиакриламида (ПАА) и хлористого кальция; пена N\ (трехфазная пена) представляет собой аэрированную смесь N\. В смеси N\ ПАВ выполняет функцию замедлителя химической реакции между жидким стеклом и хлористым кальцием, а в пене N\ ПАА и ПАВ дополнительно ограничивают синерезис пены.
Расход реагентов по скважинам лежит в пределах: жидкое стекло 500-1200 кг; хлористый кальций 250-500 кг; ПАВ 12-50 кг; ПАА 5-25 кг. Расходы жидкостей на обработку скважин составили: рабочей жидкости (техническая вода) 25-35 м3; пресной воды 5-18 м3.
Обвязку наземного оборудования и технических средств производили согласно схеме, представленной в гл. 9 (см. рис. 9.2.1). Такая схема обвязки позволяет одновременно двумя насосными агрегатами раздельно закачивать в колонну НКТ через
аэратор компоненты осадкообразующих растворов и водонеф-тяных эмульсий, а также по изменению давления закачки контролировать ход процесса водоизоляции, при необходимости вносить корректировки.
Такие корректировки были проведены. Дополнительно к основному составу в скв. 791 были закачаны оторочки водо-изолирующих материалов - водный раствор ПАВ и ПАА, аэрированный водный раствор ПАВ и ПАА, водонефтяная эмульсия с водой, загущенной ПАА, и стабилизированная реагентом Нефтехим-Б.
Закачки оторочек в ПЗП были проведены во всех скважинах без посадки пакера. По истечении времени выдержки 12-40 ч пласты всех скважин не принимали воду при давлении 10-18 МПа.
Скважины контролировали после их пуска в работу по дебиту жидкости <2Ж, м3/сут, дебиту нефти Qs, т/сут, и обводненности Р, %.
Данные, характеризующие эффективность воздействия проведенных водоизолирующих обработок, приведены в табл. 10.2.1.
В результате проведенных мероприятий длительность уменьшения отборов попутной воды на скв. 2046 превысила, а на скв. 2103 сопоставима с подобным показателем лучших водоизолирующих обработок химическими реагентами без применения воздействия на ПЗП упругими колебаниями. На скв. 2103 эффект водоизоляции сопровождается дополнительной добычей нефти.
После обработки скв. 791 эффект ограничения притока воды в ней оказался слабовыраженным. Однако проведенный
Таблица 10.2.1
Результаты работ по изоляции водопритоков на добывающих скважинах АО "Татнефть"
Допол- | ||||||||
Дата | Время | Сокра- | нитель- | Режим QJOJn | ||||
Номер | пуска | работы | щение | ная до- | ||||
сква- | скважи- | сква- | отбора | быча | ||||
жин | ны в | жины, | воды, | нефти,! | до изоля- | после | на 01.01.99 | на 25.07.99 |
работу | мес | м^/мес | ции | изоляции | г. | г. | ||
09.98 г. | 9,70 | 118/5,1/ | 4/3,2/7 | 3,3/2,3/21 | 1,5/0,4/66 | |||
11.98 г. | 7,36 | 7/0,3/94 | 63/5,5/0 | 4Дв,6Д) | 6/3,4/34 | |||
01.99 г. | 3,63 | 16/0,2/ | 5/0,6/85 | — | 17,3/1,5/ | |||
анализ геолого-промысловой обстановки позволил установить следующее.
Скв. 791 вскрывает монолитный пласт Д] (а, бц.3) мощностью 6 м, обводненный на 2/3 - 3/4 по нижней части. Здесь работы по гидроизоляции с воздействием упругими колебаниями проводились с определенной степенью риска, так как согласно опыту нецелесообразны попытки изолировать обводненную часть монолитного продуктивного пласта. На данной скважине ранее уже осуществлялась по традиционной технологии (без эффекта) закачка водоизолирующего состава СНПХ-9633 марки В в объеме 24 м3. До проведения водоизо-ляционной обработки с воздействием упругими колебаниями скважина сильно поглощала (приемистость более 150 м3/сут при нулевом давлении закачки). В результате работ скважина перестала принимать ирирзак= 10 МПа. Если учитывать также факт дополнительной добычи нефти, то обработку следует считать достаточно успешной.
Проведенные обработки характеризуются уменьшением расхода рабочей жидкости, пресной воды и реагентов по сравнению с традиционными технологиями водоизоляции ПЗП с применением реагентов: по жидкому стеклу и хлористому кальцию более чем в 2 раза; по ПАВ - в 2-8 раз; по ПАА - в 1,5-7 раз. Очевидная зависимость между удельной приемистостью ПЗП по воде и расходом реагентов на обработку скважины не просматривается.
На месторождении Жанажол АО "Актобемунайгаз" в январе 2000 г. были проведены опытно-промысловые работы по изоляции газопритока на скв. 549 и водопритока на скв. 131 с использованием предложенного авторами изолирующего реагента БК-1.
Скв. 549, вскрывающая пласт С™ в интервале перфорации 2839-2868 м, фонтанировала со средним дебитом 8 т/сут при повышенном содержании газа, который прорывался из газовой шапки по интервалу 2839-2849 м. В результате проведенных газоизоляционных работ прорывы газа прекратились, и скважина была сдана в эксплуатацию с дебитом, достигающим 30 т/сут.
На скв. 131, эксплуатирующей пласт С™ в интервале перфорации 2853-2866 м, продукция практически полностью обводнил ась из-за прорыва подошвенной воды. Перед проведением закачки водоизолирующей композиции скважина погло-
щала воду. После пуска скважины в работу обводненность продукции снизилась до нуля.
Проведенные опытно-промысловые испытания показали, что технология с применением виброволнового воздействия позволяет эффективно осуществлять изоляционные работы по ограничению притока воды в скважины при значительном снижении расходов реагентов, при этом процесс закачки реагентов в скважины осуществляется с значительно меньшим числом технических ограничений, т.е. обладает повышенной "гибкостью".
В настоящее время технология изоляции водо- и газопритоков успешно внедряется в ряде нефтегазодобывающих предприятий на различных месторождениях России и СНГ.
ОПЫТНО-ПРОМЫСЛОВЫЕ РАБОТЫ