Вихревые топки с жидким шлакоудалением
Вихревая топка с жидким шлакоудалением была предложена в ЦКТИ Головановым Н.В.
В соответствии с этой технологией производится модернизация котла с размещением в его нижней части вихревой топки с горизонтальным вихрем. Высокая теплонапряженность в вихревой камере позволяет проводить топочный процесс с жидким шлакоудалением, что способствует эффективному сжиганию углей даже таких «тяжелых» марок, как «Т» и «СС2 ССР», и промпродукта обогатительных фабрик с одновременным снижением выбросов оксидов азота.
Первый опытно-промышленный парогенератор с высокотемпературной вихревой топкой был изготовлен Белгородским заводом энергетического машиностроения для ТЭЦ ЦКТИ Санкт-Петербурга. В процессе сжигания были опробованы топочные мазуты, природный газ, донецкие, кузнецкие и экибастузские угли. Общая наработка на этом парогенераторе составила свыше 100 тыс. часов.
Работоспособность вихревой топки была проверена на котлах с сверхкритическими параметрами пара на Луганской ГРЭС. Опытно-промышленный парогенератор с вихревой топкой (ПВТ) с диаметром вихревой топки 4000 мм был изготовлен ПО «Красный котельщик» г. Таганрога. Основное топливо – донецкий АШ и каменный уголь, топочный мазут и газ.
Результаты успешных испытаний такого ПВТ позволили осуществить проект двух более мощных ПВТ паропроизводительностью 500 т/час, которые были установлены на Ростовской ТЭЦ-2. Подольский машиностоительный завод (ЗИО) изготовил секционированную вихревую топку для блока 500 МВт Назаровской ГРЭС, который отработал с вихревой топкой свыше 100 тыс. ч. и продемонстрировал её высокую эффективность, маневренность, устойчивый выход жидкого шлака при использовании низкосортных шлакующихся углей Канско-Ачинского бассейна.
Поскольку на Новосибирской ТЭЦ идет поставка большого спектра непроектных топлив и эта ситуация далее будет только усугубляться, возникла необходимость реконструкции парогенератора БКЗ-320 с целью выбора более эффективных топочного и горелочного устройств, обеспечения надежной и экономичной работы котла при сжигании топлив практически любого качества с минимальными выбросами оксидов азота.
Предложен вариант реконструкции БКЗ-320-140 под вихревую технологию сжигания с использованием результатов физического и математического моделирования, опытно-промышленных испытаний котла ТПЕ-427 и корпуса Б котла П-49, как наиболее подкрепленного экспериментально-теоретическими данными и техническими решениями.
В проект реконструкции по варианту вихревой топки ЦКТИ с ЖШУ закладывается следующее:
– условный диаметр вихревой камеры принимается 5,76 м (равен глубине топки БКЗ-320);
– ширина топочной камеры 11,59 м по осям труб;
– углы раскрытия диффузора: переднего – 20°, заднего – 30°;
– площадь выходного сечения диффузора – 40 % от диаметрального сечения камеры горения;
– площадь горелочных амбразур – 5 % от площади наибольшего сечения вихревой камеры;
– устанавливается на фронтовой стенке 8 прямоточных горелок под углом 15° к горизонту;
– сброс сушильного агента осуществляется через специальный канал горелки в верхней ее части;
– пыль от бункера к горелкам подается по системе транспорта пыли высокой концентрации;
– принята замкнутая система пылеприготовления с газовой сушкой топлива и одной ступенью пылеотделения в циклоне;
– предусмотрены 1 двухсветный экран, а также 20 ширм, образующих перегреватель первой и второй ступени;
– для обеспечения бесшлаковочной работы котла устанавливаются следующие системы очистки:
а) для экранов камеры охлаждения – маловыдвижные аппараты водяного типа ОВМ (10 шт.);
б) для очистки топочных ширм и пароперегревателя – глубоковыдвижные аппараты парового типа ОГ-8 (12 шт.);
в) для очистки конвективной шахты - дробеочистка;
г) для очистки экономайзера второй ступени - газоимпульсная обдувка.
Основные достоинства варианта реконструкции котла БКЗ-320 под вихревую технологию сжигания низкозольного березовского угля следующие.
За счет установки двухсветного экрана достигается минимальная температура газов на выходе из топки 1067 °С и номинальная нагрузка 320 т/ч. При такой температуре выходных газов, как показали расчетные обоснования и опытные сжигания на ТПЕ-427, обеспечивается бесшлаковочный режим котла при нагрузке 320 т/ч. Последнее подтверждается опытом эксплуатации котла ТПЕ-427 на березовском угле, где была доказана длительная и надежная работа при существующих системах очистки на режимах до 360 т/ч. Стабилизация загрязнений при сжигании назаровского угля гарантируется при температуре газов на выходе до 1200 °С. Выбранный для тепловых расчетов коэффициент тепловой эффективности экранов, равный 0,35, получен при работе ТПЕ-427 на березовском угле. Следует принять во внимание, что на ТПЕ-427 задняя поверхность топки, включая топочные ширмы, не имеет очистки. При реконструкции БКЗ-320 под ПВТ вся топочная камера будет подвержена очистке, что приведет к дополнительному положительному снижению температуры газов на выходе. Достигается высокая степень выгорания, так как по опыту эксплуатации ТПЕ-427 в диапазоне нагрузок 360–420 т/ч при оптимальном избытке воздуха в 1,15 она составила 98,5 %. Размещение сбросных сопел для сушильного агента выше основных горелок приводит, как это было проверено на стендах ИТ СО РАН, к надежному его догоранию.
Реализуется уровень теплонапряжений в камере горения – 0,78∙106 Вт/м3 и в поперечном сечении – 3,69∙106 Вт/м2.
В реконструируемом котле БКЗ-320, как показывает опыт эксплуатации ТПЕ-427, гарантируется надежный режим жидкого шлакоудаления в диапазоне нагрузок (0,4–1,0)Дн (Дн – номинальная производительность). Последнее обусловлено управляемой аэродинамической структурой газовых потоков, расположением зоны максимальных температур в районе шлаковой летки, режимом избирательной сепарации минеральных компонентов при шлакообразовании в ПВТ.
Выбранные углы раскрытия диффузора (на основе продувок, опыта эксплуатации котла П-49 НГРЭС) не приводят к зашлаковыванию экранных поверхностей диффузора.
На реконструированном котле БКЗ-320 гарантируются значения выбросов NOx в диапазоне 240–300 мг/нм3, которые уже были достигнуты на котле ТПЕ-427 после замыкания пылесистемы при эксплуатационных избытках воздуха за водяным экономайзером 1,17–1,2. Обеспечение такого уровня NOx связано с двухступенчатостью сжигания пыли и подачей части ее в приосевую зону камеры горения с избытками воздуха 0,8–0,9, а также с применением пыли высокой концентрации.
Появляется возможность использования существующего топливоподготовительного и золошлакоулавливающего оборудования без существенных переделок. Облегченна работа существующих электрофильтров за счет уменьшения протока летучей золы из-за увеличенного коэффициента шлакоулавливания в топке до 50–60 %. Вариант реконструкции функционирующего ПГ под вихревую технологию сжигания позволяет использовать как строительную часть котельной ячейки, так и существующие вспомо-гательные системы котельной установки. Это убедительно показывается на рис. 2.47 по сопоставлению других альтернативных вариантов реконструкции котла БКЗ-320 НТЭЦ-3. Рассматривалась замена топки этого котла с ЖШУ: на ПВТ с
Рис. 2.47. Сопоставление вариантов реконструкции котла БКЗ-320 на вихревую топку ЦКТИ и тангенциальную топку («Сибэнергомаш»): 1 – БКЗ-320; 2 – вихревая топка ЦКТИ; 3 – тангенциальная топка («Сибэнергомаш»)
ЖШУ; тангенциальную топку (ТТ) «Сибэнергомаш» с СШУ. Для достижения приемлемых значений мехнедожога при использовании ТТ не хватает высоты существующего здания НТЭЦ-3, что требует заглубления низа топки, а это затрагивает систему гидрозолоудаления. К тому же невозможно использовать существующее топливопылеприготовительное оборудование без технических переделок. Работа электрофильтров серьезно осложняется увеличением потока летучей золы за счет снижения коэффициента шлакоулавливания. Более низкие температуры в тангенциальной топке при отключении хотя бы одной горелки (эффекты ПВЯ, Коанда). По этим причинам вариант реконструкции топки БКЗ-320 НТЭЦ-3 на ПВТ является предпочительным.